【中國童裝網(wǎng)】在實際工作過程中,我們發(fā)現(xiàn)流水線上的縫紉機從操作人員開始工作直到下班一直處于開機狀態(tài)。雖然一些企業(yè)規(guī)定要求人走關(guān)機,但是能堅持這樣做的操作人員很少,短時間離開一般都不關(guān)機。另外縫制的產(chǎn)品不同,如外衣生產(chǎn)線、泳裝生產(chǎn)線,因為縫制工藝復(fù)雜,布片小,操作工人要花費很多的時間去做整理準備工作,但此時縫紉機電機還在正常運轉(zhuǎn),這樣就會耗費掉大量的電能。在實際生產(chǎn)過程中縫紉機真正的工作時間估計只有15%~20%左右,操作人員更多的時間是在做整理準備工作。能不能讓縫紉機電機在操作人員不操作時停止工作呢?
帶著這個問題,我考慮給縫紉機加一套空載自停裝置,讓工人在拾片,整理片的工程中電機不通電,那電機就不會耗電,從而節(jié)約電能。經(jīng)過一段時間的摸索改進,這套裝置終于試制成功。
此裝置為三相交流無觸點開關(guān),避免了接觸器噪音大、耗電多、觸點易燒蝕的缺點。它的基本原理是:當(dāng)踩下縫紉機踏板時,行程開關(guān)導(dǎo)通,小繼電器吸和雙向可控硅被觸發(fā)導(dǎo)通,電機通電運轉(zhuǎn);當(dāng)停車時行程開關(guān)斷開,小繼電器釋放,可控硅丟失觸發(fā)信號而斷開,電機停止供電,從而真正實現(xiàn)空載斷電,達到節(jié)電效果。在對同一臺設(shè)備,同一名操作工,同一道工序,同一工作時間進行連續(xù)幾個月的測試后,我們發(fā)現(xiàn),加載該裝置前,8小時耗電2.4度/臺;加裝置后,8小時耗電是1.4度/臺,可以節(jié)電約40%。本裝置不對電機做任何改動,而且電機有運轉(zhuǎn)慣性,重復(fù)啟動電機時電流不大,對電機沒有什么損害。我國是紡織服裝大國,服裝廠很多,如果都使用本裝置,將會節(jié)約很多電能。