[中國(guó)童裝網(wǎng)] 一、系統(tǒng)概述:
目前在我國(guó)的針織行業(yè)中有良多從日本引進(jìn)的LRB編織機(jī),它擔(dān)負(fù)著純棉圓筒坯布的出產(chǎn),是出產(chǎn)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。同時(shí)LRB編織機(jī)因?yàn)槎嗄甑拈L(zhǎng)期運(yùn)行,其設(shè)備泛起的題目也越來(lái)越多。主要表現(xiàn)在設(shè)備耗能高、故障、泊車(chē)率高,維修用度高、維護(hù)、維修工作量大,安全性差,尤其是電氣控制系統(tǒng)的故障率非常高,改造前設(shè)備運(yùn)行狀況如下:
1.直流調(diào)速系統(tǒng)的精確度,敏捷度逐年下降。
2. 慢起動(dòng)速度有時(shí)太快,造成掉布、壞針、機(jī)械撞擊
3.直流電機(jī)發(fā)燒老化嚴(yán)峻,換向器磨損大,因?yàn)槭侨肟陔姍C(jī)無(wú)法維修已達(dá)到報(bào)廢狀態(tài)。
4.因?yàn)橹绷髡{(diào)速控制系統(tǒng)中控制板上分立元件老化,每年自燃十余次,嚴(yán)峻影響了安全出產(chǎn)
5.維修用度高,入口一塊調(diào)速控制板需1萬(wàn)人民幣,每年需五萬(wàn)人民幣。入口一臺(tái)直流電念頭需八千人民幣,每年需1.6萬(wàn)人民幣其他維修用度2萬(wàn)人民幣,且有逐年增高趨勢(shì)。
6. 電氣故障率高:電氣故障占總故障的60%以上。電氣故障泊車(chē)時(shí)間占總故障泊車(chē)時(shí)間80%以上,以上情況嚴(yán)峻影響了出產(chǎn)任務(wù)的完成。
因此,假如要使其重新煥發(fā)青春,將LRB編織機(jī)原直流調(diào)速系統(tǒng)改造為交流調(diào)速控制系統(tǒng),是一個(gè)比較好的選擇。遼寧錦州某針織公司經(jīng)由考察,決定采用性?xún)r(jià)比高、質(zhì)量好的國(guó)產(chǎn)品牌北京中源變頻器來(lái)進(jìn)行徹底改造。
二、系統(tǒng)配置:
選用中源動(dòng)力ZY-G800-3.7K-3B系列通用變頻器替換直流調(diào)速系統(tǒng),普通鼠籠異步電念頭替換原直流電機(jī)。
變頻調(diào)整系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn):
為使編織機(jī)電氣控制布局公道、安全、并能代替原控制方式我們采用將原多點(diǎn)開(kāi)關(guān)信號(hào)與DC24信號(hào)切換技術(shù)把原控制圖分解,從而實(shí)現(xiàn)去掉原控制系統(tǒng),使變頻器控制系統(tǒng)與原負(fù)載系統(tǒng)達(dá)到完美同一,每臺(tái)編織機(jī)上安裝一套變頻調(diào)速系統(tǒng),使它與原外圍檢測(cè)器件、開(kāi)關(guān)器件匹配控制。
參數(shù)設(shè)置:
F113=40(目標(biāo)頻率的設(shè)定需根據(jù)工藝要求或操縱純熟程度作適當(dāng)更改)
F114=4.0,F115=3.5,F124=15.00,F125=F126=3.0,F140=1,F200=1,F206=2
控制端子接線:
接線方式比較簡(jiǎn)樸,端子定義按照變頻器出場(chǎng)設(shè)置即可,不需要另外更改參數(shù),CM(公共端子)、OP1(點(diǎn)動(dòng))、OP6(正傳)、OP7(反轉(zhuǎn))、TA/TC(故障報(bào)警)。
三、使用效果:
錦州某針織公司外貿(mào)編織車(chē)間的26臺(tái)LRB編織機(jī)中,26臺(tái)LRB編織機(jī)自2003年到2005年實(shí)施改造后全部采用中源變頻調(diào)速控制系統(tǒng),迄今已運(yùn)行兩年多,效果良好,經(jīng)濟(jì)效益可觀,主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:
實(shí)現(xiàn)了從直流調(diào)速時(shí)代的跨越發(fā)展:
節(jié)電效果顯著26臺(tái)編織機(jī)年運(yùn)行時(shí)間為:24h*300*26=187200h,經(jīng)實(shí)測(cè)系統(tǒng)節(jié)電率比改造前進(jìn)步35.6%,按電機(jī)均勻功率為3KW計(jì)算,全年節(jié)約電量為:187200*3KW*35.6%=199929.6KWh,按均勻電費(fèi)0.55元/KWh,年節(jié)電用度約為11萬(wàn)元。
維修用度下降:
改造前26臺(tái)均勻維修費(fèi)為3萬(wàn)元/年,改造后每臺(tái)均勻1千元/年左右。
電氣故障率降低,運(yùn)轉(zhuǎn)率進(jìn)步,多出產(chǎn)坯布:
26臺(tái)編織機(jī)每年節(jié)約維修時(shí)間:3h/周*26*4周/月*12月/年=3744h,因此而多出產(chǎn)坯布增產(chǎn)為:40Kg/24h*3744h=6240Kg。
四、結(jié)束語(yǔ):
變頻調(diào)速系統(tǒng)取代直流調(diào)速系統(tǒng)的改造,在編織機(jī)上獲得成功,技術(shù)提高的跨越。應(yīng)用兩年多來(lái),不僅實(shí)現(xiàn)了節(jié)電及節(jié)約維修用度的直接經(jīng)濟(jì)效益,且設(shè)備故障率大大降低,維修工作量顯著減少,進(jìn)步了產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)目,實(shí)現(xiàn)了編織機(jī)自動(dòng)控制的目的